自述“電火花線切割”機(jī)床加工鋁件之煩悶 現(xiàn)在干電火花線切割加工鋁的行當(dāng)是養(yǎng)不了人只能養(yǎng)機(jī)了。但客戶資源還是要抓牢的,這很重要。好在以前用快走絲線切割和慢走絲線切割割個(gè)鋁,速度是普通模具鋼的二倍到三倍。 舊機(jī)新水開張還不錯(cuò),割了一套統(tǒng)計(jì)時(shí)間計(jì)算每小時(shí)有十三元左右。一天割下來二臺(tái)機(jī)還讓人不失望。然而“好景不長(zhǎng)”,接著的第二天效率大打折扣。什么原因。原來就是在網(wǎng)上經(jīng)常見到同事議論的“割鋁燒導(dǎo)電塊”以前也因量少加工鋁時(shí)間不長(zhǎng),因割鋁對(duì)導(dǎo)電塊的損害沒在意。這次是連續(xù)加工鋁,而且鋁的材質(zhì)有影響電火花線切割機(jī)床的“毛病“都撞上了。 毛病一:因?yàn)殇X割得速度快,所以進(jìn)給跟蹤達(dá)到180步速。電流在3A左右。開始一次斷絲沒注意原因,以為是絲的問題,在上好絲后繼續(xù)割,轉(zhuǎn)身后聽見放電聲不“響亮”只有鉬絲與工件接合部有小的火花,弱得很,仔細(xì)觀察鉬絲早已跑到前面,與工件面呈一大角度,而實(shí)際切割位置沒什么變化。這時(shí)才明白有什么“短路產(chǎn)生”,停機(jī)檢查也沒發(fā)現(xiàn)異常因素,只好啟動(dòng)“回退”命令,在退的過程中保持“高頻電源”,火花正常又前進(jìn)。這次將跟蹤放到60左右總算割過去,一塊鋁板上有三處做同樣處理。時(shí)間耽誤了一大部分。心想肯定有雜質(zhì)存在此三處,割完取下廢料,看到剛才切割異常處有“深暗色雜質(zhì)”在切割截面呈散射狀分布。這種雜質(zhì)同我們常見的“不導(dǎo)電雜質(zhì)”要好一點(diǎn),只要切割速度慢到一定值,鉬絲走的軌跡不象有的會(huì)影響工作面,只是顏色不樣,光潔度有差別。在加工的過程中如果現(xiàn)場(chǎng)不調(diào)節(jié)切割速度斷絲是跑不了的。 毛病二:割鋁有一怪現(xiàn)象:“雙割”既割工件,又割導(dǎo)電快。這種現(xiàn)象對(duì)正常加工鋁影響zui大。頭天割鋁只不過是切割液新沖洗能力強(qiáng)。導(dǎo)電快在割的過程中放電少。每二天切割液水質(zhì)明顯變差,導(dǎo)電塊上堆積的“放電鋁產(chǎn)物始終存在。在加工的過程中,可看到鉬絲與導(dǎo)電快在一直放電有火花。人為清理無用。在加工一個(gè)型腔36.5*78*38的工件后。鉬絲以深入導(dǎo)電快2.5MM到3MM之間。下線臂更深,卡絲現(xiàn)象出現(xiàn)。好在還沒發(fā)生斷絲情況。只是“下絲時(shí)不順”。切割中途還需轉(zhuǎn)動(dòng)導(dǎo)電快。每做一塊鋁板要轉(zhuǎn)二次。不然切割效率因一部分能量割導(dǎo)電塊去,割鋁就慢了。 以前也聽說為了避免割導(dǎo)電塊將高頻電源從絲筒身上進(jìn)電,我也多次到一公司用這種方式割鋁的現(xiàn)場(chǎng)看過。這種結(jié)構(gòu)是解決了一個(gè)問題又引來其它毛病。還有一種是將導(dǎo)電快結(jié)構(gòu)做成“轉(zhuǎn)動(dòng)的”,具體如何我沒見識(shí)。zui近又在網(wǎng)上看到有“割鋁鉬絲”,對(duì)于割鋁的難點(diǎn)都解決了,不會(huì)燒導(dǎo)電快。很想用用。不知是什么“原理”。 我現(xiàn)在的法子是“一換多轉(zhuǎn)”,水臟了,有粉質(zhì)漿湖就換,導(dǎo)電快有溝了,就轉(zhuǎn)動(dòng)45度左右。在好的辦法沒找到前就用“笨法子。”總之“到口的肉不能放棄。 現(xiàn),蘇州中航長(zhǎng)風(fēng)數(shù)控科技有限公司自主研發(fā)了一套專門用于電火花線切割機(jī)鋁切割裝置,能大大改善機(jī)床鋁加工的性能,歡迎廣大客戶,實(shí)地考察。公司全面提供;:——錢。 |